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    液位计联锁故障原因

    2024-09-09 08:52:34 华进达智能电器

    液位计联锁故障原因

    一 、设备概况及简介

    乙二醇装置采用壳牌工艺,配套 ESD 联锁保护系统 ,其中 ESD101 为装置进料停车保护系统。

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    二、故障经过

    4 月09日11点,工艺人员发现LT03液位低低 ,触发工艺联锁 ,ESD32\ESD11动作 ,造成乙二醇装置紧急停车 。仪表人员接到通知后立即对LT03变送器、信号电缆、ESD卡件 、接线端子等进行检查,均未发现问题。经查ESD系统事件报警记录,发现11点17分LT03低低,触发ESD32\ESD11动作,11 点48秒乙二醇装置紧急停车。


    三 、原因分析

    (一)过程检查及分析

    1.ESD32联锁逻辑:LT03 触发低低联锁,导致 ESD32动作 ,同时触发Buffer_ESD11,导致引起 ESD11动作。调取系统SOE记录,并对逻辑程序进行分析,确定原因为LT03液位低低,触发工艺联锁 ,ESD32\ESD11动作 ,造成乙二醇装置紧急停车。

    2.仪表人员通知工艺操作人员做好工艺参数调整,密切监盘,做好应急处置准备,办理相关作业手续,落实安全措施 。拆卸LT03送仪表厂检修,  经检查、校验确认双法兰液位计无问题。

    (二)故障根本原因

    1.直接原因 :烯烃厂乙二醇装置由于液位LT03出现低低联锁导致ESD11动作,环氧乙烷装置非计划停车。

    2.间接原因:

    工艺人员在C03塔操作上长期处于低液位状态 ,偏离设计工况 ,控制指标和参数不明确 ,未引起足够重视。

    年大检修后装置开车前联锁回路校验流于形式 ,未对回路进行100%校验。

    联锁变更管理混乱,乙二醇装置 ESD 系统进行了软硬件升级改造,系统再次上电,逻辑程序恢复到初始状态,各级管理人员未对联锁变更再次确认。

    3.管理原因:

    未落实公司“基础管理主题月”活动要求 ,未认真吸取其它单位因联锁原因造成停车的教训,未对联锁台账逐一梳理排查;

    此次停车事故反映出仪表车间对联锁保护系统敬畏不强,对系统变更重视不够 ,对控制系统改造方案确认及调试投用不够严谨,管理上存在漏洞。


    四、整改措施

    1.严格落实关于取消LT03等5台仪表联锁的会议纪要,在装置运行不具备修改组态程序的条件下,先在ESD系统程序中用强制手段取消联锁功能,待装置有停车检修的机会,再将这些联锁的程序逻辑组态进行删除 。

    2.认真吸取本次事故教训,对照联锁台账,排查SIS系统、ESD系统、及机组控制系统的程序组态情况,查找隐患并落实整改。

    3.加强联锁系统、控制系统的各种变更管理,确认变更溯源 ,补全变更执行记录 。


    五 、总结与启示

    1.严格执行公司关于联锁的三级管理要求,严格联锁系统密码管控级别 ,对于重要的联锁摘除及投用要求车间主任、管理工程师、班组运行工程师 三级人员把关 ,确保仪表联锁系统操作安全受控 。

    2.做好ESD系统的联锁摘除及投用应急操作步骤卡以及停车应急预案 。

    3.重点抓变更管理 ,并指派专人负责,涉及联锁逻辑修改的,优先考虑程序修改、下装处理 ,杜绝联锁误动作发生 。

    TAG: 液位计






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